一、概述
赤峰中色白音诺尔矿业有限公司,生产规模为吨/日精矿粉,年产铅、锌金属各3万多吨,共有两个采选厂。一段采用MQY球磨机与分级机构成闭路工艺。自年投产以来,MQY球磨机一直采用滑动轴承,稀油站润滑。在使用中,主要存在以下缺点:
1.现场环境差,跑、冒、滴、漏严重;
2.职工劳动强度大,岗位工要经常观察润滑状况;
3.稀油站电机或电器线路出问题,油路出现漏油或堵塞,发现不及时,将造成烧瓦事故,被迫停磨进行抢修,既辛苦,又费时,且易造成重金属污染;
4.每月要向集油箱补充Kg油,每年季节性换油两次,每次加油Kg;
5.每年对大瓦要进行一次年底检修。
随着了绿色矿山、节能降耗工作的加强,年将MQY4.0×6.7球磨机主轴承改造为滚动轴承,并达到了预期效果。
二、MQY4.0×6.7球磨机技术参数
名称
单位
规格
备注
型号
MQY
滑动轴承/稀油站润滑
筒径×筒长
m
∮4.0×6.7
有效容积
m3
77.8
装球量
t
筒体转速
r/min
16.9
排矿粒度
mm
0.~0.4
排矿量
h/t
入料粒度
mm
25
电机功率
kw
电压10kv
稀油站电机
kw
4.4+4
3(稀油站电机)
冷却用水
m3/h
7.2+9
2+1
三、改造方案及新加零部件
1.拆除原球磨机的主轴承座部分,取消稀油站及进、排矿两端的润滑油管道;
2.不改变球磨机原有的工艺参数,不改变球磨机原来的安装尺寸,不改变球磨机的传动部分和筒体,不改变原有基础,保留原轴承座底板;
3.新加零部件:轴承座上部和下部,专用滚动轴承,专用分体式衬套,内外侧密封盖,无线轴承温度检测仪(轴承温度达到设定值时报警),专用密封脂。
四、设备安装与完成情况
MQY球磨机用时7天完成安装,于年10月开始试运行,5天后达到预定的矿石处理量,球磨机运转正常平稳,无异常噪音,滚动轴承温度正常。安全可靠按时实现了技改工作,实现了综合节能6%以上的既定目标。
五、改造前后耗电量对比
MQY球磨机于年10月份改造安装后运转。在给矿量、装球量、各项技术参数均不变的条件下,进行对比。改造前,截取年1月、2月份的平均电流数据;改造后,经过一定的运行时间,取年12月的日平均电流数据,改造前后的电流值对比,结果是:改造后电耗下降了6.9%(不含稀油泵、冷却水泵电耗),具体数据见下表。
序号
项目名称
电流
下降率
备注
1
改造前电流(A)
94
2
改造后电流(A)
87.5
3
平均台时(t/h)
通过量
4
稀油站电机(kw)
8.4不计
5
冷却水泵电机(kw)
不计
6
改造前功率因数
0.9
7
改造后功率因数
0.94
8
节电率(%)
6.9
注:数据来源:年1、2、12月车间设备运行记录。
改造前设备运行记录
改造后设备运行记录
六、经济效益分析
MQY球磨机的滚动轴承技术改造项目,从年10月份正式运行,到现在,磨机运行平稳,各项工艺参数均正常,经济效益可观,达到了预期目的。如下表:
序号
项目名称
功率表数
下降率
备注
1
改造前(kwh)
2
改造后(kwh)
3
下降(%)
-
6.9
4
稀油站、冷却水
不计
注:数据来源:年1、2、12月车间设备运行记录。
经济效益主要体现在节能效益和增产效益两方面。简要阐述如下。1.节能效益(1)节电效益
根据表2的检测结果,改造后球磨机主轴承年节约用电量:
kwh/h×24h/d×0.85(作业率)×d/y=kwh
稀油润滑站油泵年耗电量:
8.4kwh/h×0.8(作业率)×24h/d×d/y=kwh
改造后球磨机年节电量:+=kwh
节约电费:0.5元/kwh(电费)×40kwh=40.4(万元)
(2)节约润滑油费用
每月用润滑油3桶和每年两次季度性换油,每公斤以8元计,则:
(kg/月×12月+kg/次×2次)×元/kg=6.3(万元)
改造后,年用二硫化钼锂基脂Kg,合1万元。实际节约油费5.3万元。
(3)节能增效
(1)、(2)相加,40.4+6.3=46.7(万元)
2.增产增效
矿精粉台时产量:÷3(选比)=45(吨)每年停产检修2次用16小时,增产45×16=(吨)
吨精粉的价格以计元/吨×吨=57.6(万元)
3.节能和增产效益合计
通过以上计算,年增效益为:46.7万元+57.6万元=.3万元4.投资回收期
滚动轴承改造新增加的零部件需万元,安装所用的人工费及材料费需5万元,所以静态投资回收期为:万元÷.3万元/年=1.5(年)
5.综合经济效益(见下表)序号
项目名称
数量
金额
(万元)
备注
1
主轴承年节电(kwh)
37.5
每kwh以0.5元计取
2
油泵年节电(kwh)
2.9
每kwh以0.5元计取
3
润滑油(kg)
5.3
每kg以10元计取
4
每年少检修2次,增产精粉(t)
57.6
选比3,每t精粉以元计取
5
减少维护人工费
不计
6
小计(万元)
.3
7
轴承改造费用
(万元)
进、出料
两端
轴承座、滚动轴承、密封件、密封脂、测温仪
8
安装人工费、
材料费(万元)
三班
5
含瓶氧气、
瓶乙炔
9
小计(万元)
10
投资回收期(年)
1.5
七、结论
1.MQY球磨机主轴承节能改造,选定的技术方案可行,现场安装简单,改造后磨机运行正常,轴承温度不高,管理更方便;
2.节能效益明显,主轴承节电率达6.9%;
3.节约润滑油费用80%;
4.由于减少了维护和检修时间,提高了磨机运转率,增产增效;
5.综合效益较好,1.5年可收回投资;
6.通过本次改造与实际运行,证明该技术已成熟可靠,具有较好的实际应用价值。
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